云南日处理10立方米污水处理设备
ao脱氮工艺原理及优缺点
ao脱氮工艺是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,a段do(溶解氧)不大于0.2mg/l,o段do=2~4mg/l。
在缺氧段(a池)异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的n或氨基酸中的氨基)代谢为nh3-n,在曝气池中充足供氧条件下,在硝化细菌的硝化作用将nh3-n氧化为no3-(或no2-),通过内回流控制返回至a池,在缺氧条件下,反硝化细菌在反硝化作用将no3-还原为分子态氮(n2)完成c、n、o在生态中的循环,实现污水无害化处理。
ao脱氮工艺中缺氧池(a池)在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。好氧在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提高出水水质。bod5的去除率较高可达90~95%以上,但脱氮效果稍差,脱氮效率70~80%。尽管如此,由于ao工艺比较简单,也有其突出的特点,目前仍是比较普遍采用的工艺。在高氨氮废水中一般采取二级ao串联的方式设计!
提高脱氮效果的控制措施
ao工艺运行过程控制不要产生污泥膨胀和流失,其对有机物的降解率是较高的(90~95%),缺点是脱氮效果较差。为了提高脱氮效果,ao脱氮工艺主要控制几个因素:
1、mlss
一般应在3000mg/l以上,低于此值ao系统脱氮效果明显降低。
2、氨氮负荷
在硝化反应中氨氮负荷(氨氮的量实际值为有机氮与氨氮的和,也就是凯氏氮tkn)在0.05gtkn/(gmlss•d)之下。
3、污泥负荷
要使硝化菌良好繁殖就要增大mlss浓度或增大曝气池容积,以降低有机负荷,从而增大污泥龄。其污泥负荷率(cod/mlss)应小于0.10~0.15kgcod/kgmlss•d。
在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因为自养型硝化菌最小比增长速度为0.21/d;而异养型好氧菌的最小比增殖速度为1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。
5、曝气池进水碳源
进入硝化池bod5值应控制在80mg/l以下,当bod5浓度过高,异养菌迅速繁殖,与自养菌争夺氧气,并成为优势菌种,使硝化细菌不占优势,硝化反应降低直致崩溃。
云南日处理10立方米污水处理设备内回流(硝化液回流)
内回流的大小直接影响反硝化脱氮效果,内回流增大,脱氮率提高,但内回流增大增加电能消耗增加运行费。内回流比一般控制在300~500%!
生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将nh4+-n氧化为no2--n的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将no2--n氧化为氧化为no3--n的过程;然后通过反硝化作用将产生的no3—n经由no2--n转化为n2,no2--n是硝化和反硝化过程的中间产物。1975年voets等在处理高浓度氨氮废水的研究中,发现了硝化过程中no2--n积累的现象,首次提出了短程硝化反硝化脱氮的概念。如图所示。
比较两种途径,很明显,短程硝化反硝化比全程硝化反硝化减少了no2-、no3-和no3- 、no2-两步反应,这使得短程硝化反硝化生物脱氮具有以下优点:
1、可节约供氧量25%。节省了no2-氧化为no3-的好氧量。
2、在反硝化阶段可以节省碳源40%。在c/n比一定的情况下提高了tn的去除率。并可以节省投碱量。
3、由于亚硝化菌世代周期比硝化菌短,控制在亚硝化阶段可以提高硝化反应速度和微生物的浓度,缩短硝化反应的时间,而由于水力停留时间比较短,可以减少反应器的容积,节省基建投资,一般情况下可以使反应器的容积减少30%~40%。
4、短程硝化反硝化反应过程在硝化过程中可以减少产泥25%~34%,在反硝化过程中可以减少产泥约50%。
由于以上的优点,使得短程硝化-反硝化反应尤其适应于低c/n比的废水,即高氨氮低cod,既节省动力费用又可以节省补充的碳源的费用,所以该工艺在煤化工废水方面非常可行。
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